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化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法

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詳細介紹

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法

高溫蒸汽減壓閥內部構造設計改進從工作原理方面,蒸汽減壓閥就做了非常嚴謹以及技術的改進。我們不能認為減壓裝置超壓是沒有關系,有安全閥在就可以,減壓裝置依賴于安全附件的靈敏性,反之安全附件的失控,“超壓",會直接導致事故的發生,且為事故發生的元兇。應該講,只要減壓裝置穩定可靠,才能保證系統的安全運行和經濟運行。因此選用進口蒸汽減壓閥的原因就在于此。

當然蒸汽減壓閥的安裝和維護也是確保蒸汽減壓閥正常使用的一大因素。蒸汽減壓閥安裝時,進口處需加裝過濾器,去除管路內雜質,異物。當然能確保蒸汽是純凈的除外,因為減壓閥的活塞容易被雜質卡住,造成減壓失靈。薄膜式蒸汽減壓閥對雜質的敏感性比活塞式要好些,但是也怕雜質對進口減壓閥膜片有刮傷,也建議安裝過濾器。這樣能保證蒸汽減壓閥正常工作,減少維護。

蒸汽減壓閥安裝好后,要定期維護保養。可以適當調節出口壓力變化,看看調壓是否靈活。把調節螺釘松開,調節彈簧處于自由狀態,看減壓閥能否關閉。檢查導閥蓋小孔是否有蒸汽漏出,確保導閥膜片正常工作。對于閥前的過濾器要定期清理,避免濾網堵死造成壓力下降。高溫蒸汽減壓閥內部構造設計改進所以蒸汽減壓閥在化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法設計改進方面主要有幾點。

1:有調節彈簧組件,導閥組件,主閥組件,調節通道。導閥閥芯經過了高新技術的改進。

2:蒸汽減壓閥主閥閥芯在閥座上方,呈反S型的高進低出的進氣方向。

3:蒸汽減壓閥的壓力調節通道是外置式。

4:蒸汽減壓閥從主供汽通道分流連接到下游出口的閥體上(一個很細的孔),這個通道作用很特殊,它不僅僅與主隔膜下腔形成壓差,有助于主閥膜片的運動,同時也能排走一部分余壓蒸汽及冷凝水到下游出口管段,更有利于主閥的迅速關閉。

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法

高溫蒸汽減壓閥內部構造設計改進從工作原理方面,蒸汽減壓閥就做了非常嚴謹以及技術的改進。我們不能認為減壓裝置超壓是沒有關系,有安全閥在就可以,減壓裝置依賴于安全附件的靈敏性,反之安全附件的失控,“超壓",會直接導致事故的發生,且為事故發生的元兇。應該講,只要減壓裝置穩定可靠,才能保證系統的安全運行和經濟運行。因此選用進口蒸汽減壓閥的原因就在于此。當然蒸汽減壓閥的安裝和維護也是確保蒸汽減壓閥正常使用的一大因素。蒸汽減壓閥安裝時,進口處需加裝過濾器,去除管路內雜質,異物。當然能確保蒸汽是純凈的除外,因為減壓閥的活塞容易被雜質卡住,造成減壓失靈。薄膜式蒸汽減壓閥對雜質的敏感性比活塞式要好些,但是也怕雜質對進口減壓閥膜片有刮傷,也建議安裝過濾器。這樣能保證蒸汽減壓閥正常工作,減少維護。

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法

蒸汽減壓閥的出口壓力波動頻繁超出范圍,甚至失去調節功能已經成為供熱工程中極為普遍的問題。 

經過長期觀察,發現主要原因之一不是閥門本身,而是系統中冷凝水的侵入。 

通過對減壓結構及其相關效果的研究,由于閥門自身結構的特點,閥門內的冷凝水滯留是不可避免的。 

對減壓閥工作原理的每一個細節進行分析,發現冷凝水對閥門的調節壓力功能是破壞性的。 

系統冷凝水的分離和排除,即保證正常干度的蒸汽供應,是減壓裝置穩定運行的關鍵。 

這提出了減壓裝置設計的基本要求和相關措施。 

同時更重要的是要認識到減壓裝置z的直接對象多為壓力容器。 

超壓對設備的工藝溫度、產品質量和設備本身的安全構成直接威脅,必須認真對待。

我從操作人員那里聽到了這樣的反應:國產減壓閥質量不好,后級壓力往往不穩定,壽命太短,用后不久就不能工作。 

由于減壓閥失控,安全閥泄壓引起刺耳的鳴笛聲。 

這不僅浪費能源,而且直接影響設備的安全運行。 

部分單位使用進口閥門,使用一段時間后仍出現上述問題。

通過大量失控裝置排查,當然不是排除閥門本身有問題。一個常見的現象是閥門內有大量的水。其中許多是最近才使用的新閥門,系統設計沒有采用冷凝。 

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法有效去除水分的措施。 

試驗證明,排除冷凝水后,大部分閥門可以投入正常運行,由此得到啟示:冷凝水是減壓裝置失控的主要原因嗎? 

通過思考,明確了研究方向。一、首先要了解減壓閥的結構上是否存在凝結水沉淀的可能? 

什么部分? 

第二,要解決冷凝水是否對穩壓調節功能有破壞作用?

 1 減壓閥的結構和冷凝水積聚的可能性

 應該說減壓閥是一種結構比較復雜的閥門。閥內的一個閥內有兩個功能不同的先導閥和主閥。有必要詳細了解它們的結構和相關功能。 

以國內的Y43H系列活塞減壓閥和進口先導閥式減壓閥為例進行比較介紹。

 1.1 主要結構及相關區別從圖中可以看出,無論是國產的還是進口的,雖然結構不同,但由調節彈簧總成、先導閥總成、主閥總成和調節通道四部分組成。

 1.1 .1 調節彈簧總成和先導閥總成:除先導閥閥芯形狀不同外,一個是截錐體,一個是球體。

 1.1.2 主閥總成:結構相反

 國產主閥閥芯布置在閥座下方,進氣方向低進高出,呈水平S形;

進氣主閥的閥芯安裝在閥座上,進氣方向

 1.1.3 圖1中的調壓通道α、β、γ,圖2中的a、b、c分別為形式多樣

 國產閥門的調壓通道均預置在閥體內部,進口閥門的調壓通道均采用銅管與閥體外部相連。

 1.1.4 β通道和b通道的功能區別

 國內的β通道是從先導閥的環形蒸汽腔直接連接到下面的活塞缸上腔,

入口b通道是閥體上一個很細的孔,連接主供汽通道和下游出口。這個頻道有一個特殊的功能。它不僅與主膜片下腔形成壓差,而且有助于主閥膜片。 

運動還可以將部分殘壓蒸汽和冷凝水排到下游出口管段,更有利于主閥快速關閉。

Y43H蒸汽減壓閥39.jpg

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法蒸汽減壓閥注意事項:

 1 不要隨意拆卸減壓閥,否則會影響減壓閥的正常使用。

 2 配管前,將配管清洗干凈,拆下

 3 減壓閥進口前加裝100目或同等規格的濾網。 

否則會影響閥門的性能,無法實現正確的壓力控制。

 4 在減壓閥后安裝安全閥。 

否則,由于意外過壓,不會發出安全警報,損壞設備。

 5 在減壓閥前后安裝壓力表。 

否則會影響正常壓力的設定和控制。

 6 在減壓閥前安裝疏水閥,防止冷凝水積聚。 

否則冷凝水不能及時排出,影響閥門性能或引起其他不良后果。

 7 安裝電磁閥等快速開關閥時,與閥門的距離減壓閥應至少3米。 

否則可能壓力波動過快,導致減壓閥不能實現正常的減壓功能或大大縮短減壓閥的使用壽命。

 8 在一二-級減壓系統,兩個減壓閥之間的距離至少為3米,否則可能影響正常使用,無法實現正常減壓。

 9根據流體的流動方向,正確安裝,否則會影響正常使用。

 10 減壓閥上不得放置重物或劇烈扭動、振動,否則機器會出現故障。

 11 減壓閥垂直向上安裝;安全閥的設定壓力應略高于減壓閥后的壓力,一般高10或0.07MPa;

 12 當減壓比很大時,多級減壓器安裝時應保證管道內流速≤30m/s。 

為了能夠方便地拆裝和更換減壓閥,其上下應留有足夠的空間

25P斯派莎克減壓閥.jpg

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法使用說明

 警告1請勿裸手直接接觸閥體,否則可能會造成燙傷。緊急切斷閥用旁路清除所有異物和銹跡,否則可能導致減壓閥故障而不能正常工作。

 2 通過旁路管路的二次側壓力必須低于設定壓力。 

否則,通過旁通管路的二次側壓力高于設定壓力,導致安全閥跳閘。

 3 調節壓力時,輕輕移動調節螺釘。調整操作不當,可能會引起水錘、敲擊等現象,損壞減壓閥或其他設備。

 4 管道中的冷凝水應清除。長期不使用時,應關閉減壓閥前后的截止閥。 

管道生銹可能導致故障

 5 對于帶手柄的機型,當確實需要手動操作時,應先按下手柄,然后旋轉調節;此時不要用力過猛或旋轉過快,以免損壞手柄。

Y43H蒸汽減壓閥33.png

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法壓力調節程序

 按照以下步驟慢慢轉動調節螺絲完成設置。 

調整操作不當,可能會產生水錘或敲擊聲等,可能會損壞減壓閥或其他設備。

 1 關閉減壓閥前后截止閥.在安全閥不跳動的情況下,打開旁通管路截止閥并保持足夠的時間,以完成循環介質對管路中異物或鐵銹的吹掃和清除。 

吹掃完成后,關閉旁通管路截止閥。

 2 緩慢打開安裝在減壓閥前的截止閥,調節壓力后截止閥的開度減壓閥保持通過管線小流量。 

 3松開螺母,慢慢轉動調節螺釘,并觀察壓力表閥的后面,直到直到壓力升高所需要的設定順時針轉動,逆時針壓力下降。 對于帶手柄的機型,由于手柄在正常情況下處于自己的位置,因此在調節壓力時,先將手柄壓下,松開,然后慢慢轉動調節螺釘,觀察后面最近的壓力表閥門直到所需的設置順時針轉動手柄時,閥門后面的壓力增加;當手柄逆時針轉動時,閥門后面的壓力減小。 

 4 緩慢打開減壓閥然后關閉閥門,并按步驟操作

 3 進一步調節閥門后的壓力,直到種植到所需的設定值.

 5 調整完成后,擰緊螺母。 

Y43H蒸汽減壓閥019.jpg

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法

對于帶把手的機型,拉出把手并使用內部裝置將其鎖定;如果手柄不緊,左右轉動手柄即可完成動作。

蒸汽減壓閥安裝好后,要定期維護保養。可以適當調節出口壓力變化,看看調壓是否靈活。把調節螺釘松開,調節彈簧處于自由狀態,看減壓閥能否關閉。檢查導閥蓋小孔是否有蒸汽漏出,確保導閥膜片正常工作。對于閥前的過濾器要定期清理,避免濾網堵死造成壓力下降。

蒸汽減壓閥出口壓力波動頻繁,超出調節范圍,甚至失去穩壓調節功能。經過長期觀察,發現主要原因之一不是閥門本身,而是冷凝水侵入系統。通過對減壓結構及其相關功能的研究,由于閥門本身結構的特點,埃美柯閥門中的冷凝水將不可避免地積聚。對減壓閥工作原理的詳細分析表明,冷凝水對減壓閥的調節功能有害。 系統冷凝水的分離和去除,即限制正常干燥的蒸汽供應,是減壓裝置和穩定運行的關鍵。為此,提出了減壓裝置設計的基本要求和相關措施。同時,應認識到減壓裝置Z的直接對象主要是壓力容器。超壓是對工藝溫度、產品質量和設備安全的直接威脅,應高度重視。

Y43H蒸汽減壓閥28.jpg

化工蒸汽減壓閥不穩定解決辦法

      有人說國產減壓閥技術不如進口減壓閥。后期壓力不穩定,使用壽命短。使用后不會很快工作。由于減壓閥失控,安全閥泄壓發出刺耳的聲音。這不僅浪費能源,而且直接影響設備的安全運行。一些機組使用進口閥,短時間使用后仍存在上述問題。

      通過對大量失控裝置的調查(當然,不排除閥門本身的問題),一個常見的現象是閥門積累了大量的水,其中許多新閥剛剛投入使用,系統設計中沒有采取有效措施去除冷凝水。試驗表明,大多數閥門在冷凝水排除后可以正常運行,其靈感是冷凝水是減壓裝置失控的主要原因之一。